Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: А Вот И Наш Станочек.
Все о станках с ЧПУ > Сайт CNCZone > Хвастаем
xwit
Вот мы тоже сделали свой станочек.

Рама п-образный профиль 40х100х40х4
Щечки портала плита 25
задняя стенка портала плита 16
все ШВП 16
все рельсы 25.
голова 220 вольт, 6,5 ампер, 24000 об, 400 гц с водой.
рабочее поле 330х620х130.
В качестве стола винипластовая плита
Собрали, пошатали-покачали - всё жестко, ни каких люфтов нет.

Испытания в боевых условиях:
фрезу купить не успели, установили переточеное сверло.
Нашли на помойке доску 25мм её и резали.
Закрепили на двухстороннем скотче.Но сырая, кривая... еле держалась.
Воду в голову не подводили, все равно фреза никакая, обороты около 9000, совсем не грелась.
Нарисовали в арткаме звездочку, её в доске и сделали.
Работает!
Теперь заказали фрезы, будем проводить более точные испытания.
constantine
QUOTE (xwit @ 12.11.2010, 9:55) *
Вот мы тоже сделали свой станочек.

Рама п-образный профиль 40х100х40х4
Щечки портала плита 25
задняя стенка портала плита 16
все ШВП 16
все рельсы 25.
голова 220 вольт, 6,5 ампер, 24000 об, 400 гц с водой.
рабочее поле 330х620х130.
В качестве стола винипластовая плита
Собрали, пошатали-покачали - всё жестко, ни каких люфтов нет.


А почему вы не сделали портал шире, все то же самое, только щеки портала поставить не внутри рабочего пространства, открыв ШВП и направляющие для стружки, а снаружи.
Заодно увеличите поле на 100-120мм. и в общем-то без потери жесткости.
Направляющие оси Х - такие же как на Y, с поддержкой?
xwit
Цитата(constantine @ 12.11.2010, 13:58) *
А почему вы не сделали портал шире, все то же самое, только щеки портала поставить не внутри рабочего пространства, открыв ШВП и направляющие для стружки, а снаружи.
Заодно увеличите поле на 100-120мм. и в общем-то без потери жесткости.
Направляющие оси Х - такие же как на Y, с поддержкой?


Рельс у нас 450мм. Если бы щеки портала поставили снаружи, то пришлось бы:

1 сделать уже раму
2 сделать длиннее (и тяжелее и дороже) заднюю стенку портала
3 подвижные части оказались бы снаружи

размер рабочего поля при этом бы не увеличился, для этого нужно брать длиннее рельсы и винт.

Все рельсы (Х, Y, Z) одинаковые, с поддержкой.

Вот еще фото, другой ракурс.
constantine
QUOTE (xwit @ 12.11.2010, 11:36) *
Рельс у нас 450мм. Если бы щеки портала поставили снаружи, то пришлось бы:

1 сделать уже раму
2 сделать длиннее (и тяжелее и дороже) заднюю стенку портала
3 подвижные части оказались бы снаружи

размер рабочего поля при этом бы не увеличился, для этого нужно брать длиннее рельсы и винт.

Все рельсы (Х, Y, Z) одинаковые, с поддержкой.

Вот еще фото, другой ракурс.

ок, если ограничение было по длине винта и рельс, то тогда все ок.
Если захотите - в будущем легко увеличите поле переставив щеки портала наружу и поменяв местами блоки оси X.
Men
Цитата(xwit @ 12.11.2010, 12:55) *
Вот мы тоже сделали свой станочек.


Молодцы , неплохо получилось . У вас смотрю длинные коретки на направляющих , подскажите где такие покупали , ну и другую комплектуху тоже ?
xwit
Цитата(constantine @ 12.11.2010, 18:06) *
ок, если ограничение было по длине винта и рельс, то тогда все ок.
Если захотите - в будущем легко увеличите поле переставив щеки портала наружу и поменяв местами блоки оси X.

Да, конечно, согласен с Вами полностью.
Но при этом изменятся габариты станка, размеры рабочего поля, размеры рельсов и винта и, собственно конструкция.
Наверняка будет другая жесткость, люфты, нагрузки... Вообщем это получится другой станок.
Ограничений по длине винта и рельс не было. Была задача сделать перемещение по порталу 330мм.
После проектирования узла Z (ширина 120мм) стало ясно, что нужны рельсы 450мм.
xwit
Цитата(Men @ 12.11.2010, 19:19) *
Молодцы , неплохо получилось . У вас смотрю длинные коретки на направляющих , подскажите где такие покупали , ну и другую комплектуху тоже ?

В Китае, как и ШВП, моторы, электронику, рельсы, подшипники, голову.
Неприятным оказалось то, что китайцы пересылают посредством EMS, а 30 кг EMS - это очень дорого.
Зато весь алюминий российский. Несколько дней полностью ушли на сверление отверстий (порядка 200) и нарезание резьбы. Были сломаны 3 метчика, некоторые детали пришлось выбросить.
Удалить обломки было невозможно, если только высверливать с увеличением диаметра.
Насколько хорошо получилось, выясним после покупки хороших фрез.
Хотя пока проблем не выявлено.
rez
детали собраны только на болтах? без штифтов?
xwit
Цитата(rez @ 13.11.2010, 2:01) *
детали собраны только на болтах? без штифтов?

Хороший вопрос.
Да, пока еще не штифтили, но мысль конечно такая есть.
Хотелось бы проверить в работе и если всё пучком, то затем детали заштифтить, а раму сварить.
Она вообще изначально под сварку проектировалась, сбоку есть 3мм припуски для швов.
xwit
Провели "боевые" испытания станка.
Обнаружилась одна неприятность.
В связи со значительным весом узла оси Z (там только одна голова несколько кило)
теряются шаги. Визуально это выглядит так: Чем дальше, тем глубже.
Сейчас в раздумьях, или пружину ставить (резинку, противовес) или мотор менять на 18 кг, сейчас 12 установлен.
AlexSpb
уменьшите скорость и ускорение по Z.
на мой взгляд там вес-никакой.Правда и моторы дохлые.
ukr-sasha
Мебельный газовый амортизатор неплохо подходит.
dedo
Цитата(xwit @ 3.12.2010, 10:10) *
......Сейчас в раздумьях, или пружину ставить (резинку, противовес) или мотор менять на 18 кг, сейчас 12 установлен.


Возможно, я плохо разглядел,
у Вас Z висит на валу двигателя.
Если это так, то это плохо.
Совсем не хорошо, шаги будут теряться.
AlexSpb
Цитата
у Вас Z висит на валу двигателя.
Если это так, то это плохо.

Да,точно.
Это вообще лажа на дерьмовой муфте.
Нужен фиксированный конец у швп.
constantine
QUOTE (AlexSpb @ 4.12.2010, 7:32) *
Да,точно.
Это вообще лажа на дерьмовой муфте.
Нужен фиксированный конец у швп.

судя по фото - верх ШВП висит на муфте, а второй конец ШВП - по всей видимости зафиксирован в подшипниковом блоке.
будет нормально, нужно проверить электронику - может быть глюк в оптопарах (если они использованы) что при смене направления вращения - теряется шаг, чем больше вверх вниз ходит шпиндель - тем ниже опускается.
xwit
Цитата(constantine @ 4.12.2010, 16:55) *
судя по фото - верх ШВП висит на муфте, а второй конец ШВП - по всей видимости зафиксирован в подшипниковом блоке.
будет нормально, нужно проверить электронику - может быть глюк в оптопарах (если они использованы) что при смене направления вращения - теряется шаг, чем больше вверх вниз ходит шпиндель - тем ниже опускается.

Да, второй конец ШВП опирается на подшипник.
Насчет оптопар мы подумаем, хотя что с ними делать то...
То, что они заваливают фронты понятно.
Попробуем поиграть со скоростями в разных режимах 1/2, 1/8, 1/16.
xwit
constantine, действительно, вся проблема была в оптопарах.
Форма сигнала после них... вообще ничего не напоминала.
На буржуйском тезке этого форума было найдено решение.
http://www.cnczone.com/forums/general_elec...er_updated.html
Для исправления сигнала была установлена микросхема 74НС14D.
Станок стал работать значительно тише.
Сегодня очередное тестирование.
at90
Цитата(xwit @ 20.12.2010, 8:20) *
constantine, действительно, вся проблема была в оптопарах.
Форма сигнала после них... вообще ничего не напоминала.
На буржуйском тезке этого форума было найдено решение.
http://www.cnczone.com/forums/general_elec...er_updated.html
Для исправления сигнала была установлена микросхема 74НС14D.
Станок стал работать значительно тише.
Сегодня очередное тестирование.


Есть красная версия этого контроллера. Там стоят нормальные оптроны и полноценная развязка с DCDC.
xwit
Цитата(at90 @ 20.12.2010, 9:53) *
Есть красная версия этого контроллера. Там стоят нормальные оптроны и полноценная развязка с DCDC.

Так ведь уже купили зелёную... следующая будет красная, но и эту просто так выбросить было жалко.
Впрочем, мы её победили.
xwit
После внесения изменений в контроллер провели испытания станка.
Доска - липа от кульмана, на изображении видны дырки от кнопок.
фреза - полукруглая 2 мм.
шаг - 0,2 мм.
проходы - 1
глубина фрезерования 4 мм.

Результат нас очень порадовал, станок заработал так, как мы и хотели.
Пропуска шагов не наблюдается.

nikay
Цитата(xwit @ 21.12.2010, 13:34) *
После внесения изменений в контроллер провели испытания станка.
Доска - липа от кульмана, на изображении видны дырки от кнопок.
фреза - полукруглая 2 мм.
шаг - 0,2 мм.
проходы - 1
глубина фрезерования 4 мм.

Результат нас очень порадовал, станок заработал так, как мы и хотели.
Пропуска шагов не наблюдается.


можно у вас узнать настройки контроллера, у меня такой же только на 3 оси контроллер, я его тоже переделал (добавил м/с) вот осциллки до и после
ДО ПОСЛЕ

вот моя ось Z




ШВП с двух сторон в подшипниках, крутиться пальцами, двигатель на 21 кг/см, но сама не съезжает под тяжестью фрезера... сужу по обработке 2Д!

и тоже при 2.5Д обработке ось Z с каждым шагом уходит вниз!!! если обрабатывать по растру, если по спирали, то всё в порядке. работа по 2Д вообще без проблем, всё идеально, но вот 2.5Д + растр это проблема :(
Шаг 1/8, моторы на 75% и 100% пробовал ставить, результата не дало, может какие настройки в мач3 скорректировать, скажите как у вас сделано, заранее спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.